一、故障现象
1.电机运行过程中,突然出现异常噪音、外壳冒烟、定子电流上升(约60A)。
2.电机解体后发现:(1)转子绕组端部呈喇叭状扩张,单侧扩张范围约5cm,破三条捆绑线。(2)带小叶片的转子绕组一端脱落烧坏,转子绕组另三端及三相引线与线圈的接头套管均为“抛锡”。(3)定子线圈端部的本体绝缘沿圆周方向被磨掉,严重的三处有铜线漏出。(4)定子线圈的端部被膨胀的转子绕组的端部摩擦,导致定子线圈端部的两条(三条)粘合线被磨平。
二、原因分析
(1)转子绕组端部(聚酯环氧无纬带)绑扎工艺不合理,无纬带未绑扎在转子绕组端部离心力矩的地方(靠近平行套筒3厘米处),造成转子绕组端部巨大的电动力和离心力长时间作用在无纬带上,超过其抗拉强度,导致其断裂。
(2)平行头带焊接质量差,在离心力的作用下,电阻增大,温度升高,焊料熔化并抛出。
(3)运行过流或运行过流产生的热量超过转子和端盖中焊料的承载能力。
(4)由于运行环境恶劣,定子和转子表面积尘严重,影响散热。
三、措施
(1)清除定转子表面及其他地方的灰尘和污垢,然后用3%的洗涤剂热水溶液加压清洗定转子,从而清除内部间隙中的所有污垢。
(2)电机定子、转子烘干,温度控制在110-130之间。48小时后,定子和转子的绝缘趋于稳定。用2500伏兆欧表热态测量时,定子绝缘电阻为200,转子绝缘电阻为50m。
(3)干燥时,将膨胀转子绕组定型(热态时,线圈绝缘柔软,便于定型),使膨胀绕组端部恢复到原来的位置。
(4)处理定子端部打磨弊端:首先将断裂的扎绳去掉,用清洗剂清洗破损的绝缘,然后将磨损的部分用绝缘漆和云母粉制备的厚物填充,端部用两层玻璃带按原来的方式捆绑。
(5)转子绕组平行头采用抛锡焊接,小叶片按原材料原尺寸制作。焊接前将铜排末端的氧化膜去除,头部再挂锡,使平行头部焊接牢固。测量三相DC电阻并平衡三相DC电阻。为了防止漏电,所有转子联轴头周围都包有绝缘,绝缘材料为云母粉带和环氧玻璃带。
(6)捆绑无纬带——拆除原无纬带后,将转子放在车床上,重新捆绑无纬带,并尽可能靠近机罩捆绑。
(7)后蘸漆烘干。
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